摘要:
由于我國煉油工藝落后,成品油質量不佳,汽油中含硫、鉛成份過高。發(fā)動機在工作過程廢氣中的硫、鉛經(jīng)排氣管排出并吸附在三元催化及氧傳感器上面,時間越長公里數(shù)越大,三元催化及氧傳感器上的硫、鉛就會越多越厚 ,( 硫和鉛來自于汽油,磷和鋅來自于潤滑油,催化劑對硫、鉛、磷、鋅等元素非常敏感)。
這四種物質在燃燒后形成氧化物顆粒被吸附在催化劑的表面,使催化劑無法與廢氣接觸,從而失去了催化還原作用。而氧傳感器上覆蓋了以上無素,會造成電腦訊號不準確,不能正確感知廢氣狀況,無法正確調整空燃比,導致怠速不穩(wěn)、燃油消耗過大,排氣管冒黑煙,尾氣超標,發(fā)動機無力、亮故障燈等。
氣路問題解決方案:
產(chǎn)品特點:
? 高效分解三元催化、氧傳感器上的硫、鉛、磷、鋅等化學物質。
? 重新激活三元催化器中鉑、銠、鈀的凈化功能,大幅降低汽車尾氣中CO、HC、NOX的排放。
? 提升燃油燃燒效率,提高冷車啟動性能,恢復汽車原有動力,降低油耗 。
? 延長三元催化器及氧傳器的使用壽命,減少維護綜合成本。
? 中性特殊環(huán)保配方(非易燃品、非添加劑、非強酸強堿)不傷金屬、油封墊片、氧傳感器、三元催化器)。
步驟1:起動汽車發(fā)動機至正常工作溫度。
步驟2:用專用油門固定器,將引擎轉速固定在2500轉。
步驟3:尋找、拆開節(jié)氣門后的真空管(有真空吸力)。靠近節(jié)氣門第一個管口最佳。
步驟4:用除碳元素接管連接產(chǎn)品瓶口和真空管。
步驟5:將流量調整開關調到20-30分鐘的流量最佳,檢視產(chǎn)品形成泡沫進入真空管為正確除碳工作狀態(tài)。
步驟6:除碳時進氣岐管由熱轉冰涼是最佳有效狀態(tài),除碳完成后15分鐘,拔出連接產(chǎn)品瓶口端的管口。
步驟7:待進氣岐管由冰涼轉熱(用手摸進氣岐管最底部確認),引擎恢復正常工作溫度后進行排碳動作。
步驟8:將油門固定器拆下,以每500轉/10秒輕緩加油,逐次加至3000轉;以稍快速度重復上述動作;待進排氣聲順暢時,再拆開除碳元素接管,恢復原車接管,除碳中及排碳時絕不可以重踩油門。排碳后路試。
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